1984年KenL.Maloney}0」提出采用煙氣再循環(huán)技術(shù)運用在鍋爐系統(tǒng)上,可以使鍋爐穩(wěn)定運行而不增加過量空氣系數(shù),同時也抑制灰渣熔化結(jié)焦。系統(tǒng)過量空氣減少量高達50%或者更多。過量空氣系數(shù)較低時,排煙損失減少,節(jié)省了燃煤量,此外還減少NOx的生成,使得鍋爐尾部煙氣更加符合環(huán)保要求。由于采用煙氣再循環(huán),減少了三成或更多的飛灰排放量和排煙混濁度,這些也取決于再循環(huán)煙氣在鍋爐尾部的何處抽出。風(fēng)機流量、排煙中的黑煙量、飛灰量以及爐膛壓力都影響著鍋爐的蒸發(fā)量,在采用煙氣再循環(huán)后還可能增加出力。煙氣流量和飛灰排放量都減少,這樣就使得鍋爐煙道及鍋爐輔機(省煤器、除塵器和脫硫脫氮裝置等)的規(guī)格均可適應(yīng)更大的鍋爐容量。終上所述,此型爐子煤種適應(yīng)性廣以及初投資低的優(yōu)點增強其與煤粉爐和沸騰爐等應(yīng)用較廣范的爐子的競爭能力。
1997年,Joao Baltasar, Maria等[,]提出了一種基于實驗以及數(shù)值模擬的研究方法,研究了煙氣再循環(huán)條件下燃燒的效果特性和污染物的排放狀況。實驗研究是在一個小規(guī)模的實驗室完成,基于數(shù)學(xué)模型,采用質(zhì)量,動量和能量,輸運方程進行數(shù)值求解。煙氣的數(shù)據(jù)顯示,采用煙氣再循環(huán),極大減少氮氧化物排放量,燃燒穩(wěn)定的情況下,其減少量與CO和未燃燒烴排放量關(guān)系并不明顯。
Yamada等1998年對工業(yè)粉爐進行燃燒試驗的研究表明,采用煙氣再循環(huán)進行富氧燃燒,02/C02氣氛下系統(tǒng)中NOx的排放量與傳統(tǒng)空氣燃燒情況相比可降低到25% 。
2011年,S.Y Ahn等以熱力化學(xué)分析為基礎(chǔ),分析了流化床鍋爐富氧燃燒技術(shù)采用煙氣再循環(huán)以后NO在低溫、低氧和多水蒸汽條件下發(fā)生了還原反應(yīng),大大減少了NO的排放量。